Resultados que respaldan nuestro trabajo

Clientes industriales confían en nuestro balanceo dinámico y rectificado de precisión para eliminar vibraciones destructivas.

Reducción de vibraciones 0.3 mm/s

Amplitud armónica residual tras balanceo en dos planos con acelerómetros piezoeléctricos en motor de 500 kW.

Planta de cemento

“Pasamos de 4.2 mm/s a 0.3 mm/s en el eje de transmisión. El equipo dejó de vibrar en la primera hora de operación.”
Precisión de rectificado 3.2 µm

Desviación máxima de concentricidad en eje de transmisión para motor de 6.6 kV tras rectificado CNC con muelas de CBN.

Refinería de petróleo

“La tolerancia de 5 micras parecía imposible. Con el rectificado de precisión logramos 3.2 micras y el acoplamiento quedó perfecto.”
Corrección de alineación 80 %

Reducción de vibraciones laterales en acoplamiento rígido tras alineación láser con compensación térmica en caliente.

Planta de tratamiento de agua

“La alineación láser nos ahorró dos paradas de mantenimiento al mes. Las bombas centrífugas ahora trabajan sin resonancias.”
Clientes recurrentes +15

Empresas del sector minero, energético e industrial que contratan servicios de balanceo dinámico y rectificado de forma periódica.

Industria minera

“Llevamos tres años con Sydneykarateclub para el balanceo de nuestros motores de 6.6 kV. Nunca tuvimos una falla por vibraciones.”
Plazos de entrega 48 h

Tiempo promedio desde la recepción del eje hasta la entrega del informe de balanceo y rectificado con certificación dimensional.

Taller de reparaciones

“Necesitábamos el eje rectificado en dos días. Cumplieron con el plazo y la concentricidad quedó dentro de las 5 micras.”
Equipo de medición 6 canales

Acelerómetros piezoeléctricos con rango de 0.5 Hz a 10 kHz utilizados en cada balanceo para capturar armónicos hasta el décimo orden.

Laboratorio de metrología

“La instrumentación que usan permite detectar desbalances que otros equipos no ven. Los informes son muy detallados.”

Resultados que nuestros clientes confirman

Opiniones de ingenieros de mantenimiento sobre balanceo dinámico, rectificado y alineación láser.

Sra. Miranda Lemus Segundo

Jefa de Mantenimiento, Planta Química

Balanceo

“El balanceo en dos planos eliminó por completo las vibraciones armónicas en el motor de 500 kW. Pasamos de 4.2 mm/s a 0.3 mm/s en la primera pasada. El informe con los espectros FFT fue claro y útil para nuestra auditoría interna.”

Rafael Heredia

Supervisor de Taller, Metalúrgica del Sur

Rectificado

“Rectificaron el eje de transmisión de una bomba centrífuga de 6.6 kV con tolerancia de concentricidad de 3.5 micras. La rugosidad Ra final fue de 0.12 µm. Llevamos seis meses sin desgaste prematuro en los retenes.”

Isabel Valverde

Ingeniera de Confiabilidad, Cementera del Norte

Alineación láser

“La alineación láser con corrección en caliente redujo las vibraciones laterales en un 82% en el acoplamiento del motor principal. El informe incluyó las compensaciones térmicas calculadas para cada punto de operación.”

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